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        混燒立式石灰窯技術(shù)改造工程

        作者: 發(fā)布時間:2019-06-18 瀏覽次數(shù):11573
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          混燒立式石灰窯主要結(jié)構(gòu)有上料機(jī)構(gòu),布料器,供風(fēng)裝置、燃燒裝置,卸灰裝置等,燃料和石灰石同時裝入窯內(nèi)時,通過布料實(shí)現(xiàn)爐料在窯內(nèi)的合理分布,消除爐壁效應(yīng),均衡爐內(nèi)阻力,力求整個爐截面“上火”均勻一致和解決石灰窯存在的缺陷。

          以青海鹽湖鎂業(yè)純堿廠改造工程為例,在現(xiàn)有石灰窯設(shè)備基礎(chǔ)上,對石灰窯進(jìn)行了技術(shù)改造,將窯頂出氣裝置加裝了襯板、滾珠及油封,保證整個裝置的密封性;并對上料系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,新增加大容量控制回路,將回路當(dāng)中的接觸器放大,并在塑殼斷路器加裝脫扣裝置,當(dāng)發(fā)生接觸器燒毀故障時,直接觸發(fā)塑殼斷路器斷電,保護(hù)設(shè)備;出灰裝置加裝篩格條,極大減少了由于出瘤子導(dǎo)致的設(shè)備卡殼現(xiàn)象,在現(xiàn)有原料不足、供應(yīng)石材不穩(wěn)定的情況下,加裝原料篩分系統(tǒng),碎石回收利用,極大改善了石灰窯的工況;自動化控制是新技術(shù)石灰窯的重要特點(diǎn),它的上料,配料、供風(fēng)、供氣、卸灰都是通過電腦自動化控制完成。鹽湖純堿廠將布料器加油裝置、出灰機(jī)、出灰轉(zhuǎn)盤加油裝置也均改為自動加油,實(shí)現(xiàn)了全自動化控制。

          改造后的石灰窯除能耗低、產(chǎn)量高、質(zhì)量好外,***大的好處是便于除塵。因?yàn)樗麄€煅燒過程是相當(dāng)于在一個密封容器中進(jìn)行,它的煙氣可從窯頂煙氣管道排出,通過除塵凈化,然后達(dá)到無害、無污染的達(dá)標(biāo)排放,純堿廠經(jīng)濟(jì)效益有了明顯增加。

          1原料篩分系統(tǒng)的改造

          改造前:純堿生產(chǎn)耍求石灰石粒度為∮60-120mm,純堿廠周圍石灰石廠家分布較多,但礦源質(zhì)量波動較大,在石灰石的原料中有8%左右的小丁于∮60的碎石,特別含有一些塵土,這部分碎石及土塵不分離出來,此類石灰石進(jìn)入石灰窯在鍛燒過程中由于溫度過高導(dǎo)致部分碎石及粉塵形成結(jié)瘤,導(dǎo)致出灰?guī)Щ?,瘤子卡出灰機(jī)及斗提機(jī),處理時間較長且對設(shè)備磨損較大,影響生產(chǎn),存在安全隱患。

          改造后:針對純堿廠周圍石灰石廠家分布較多,但礦源質(zhì)量波動較大的情況,純堿廠新增石灰石篩分裝置,并加裝振動篩,通過對傾斜角度的設(shè)計(jì)到實(shí)踐應(yīng)用的不斷調(diào)整。目前,可將原料質(zhì)景控制在合理范圍內(nèi),并對相關(guān)碎石進(jìn)行回收再利用,達(dá)到了以控制原料提高混燒窯窯況的目的。

          2、石灰石及焦炭上料系統(tǒng)的改造

          改造前:石灰窯上料系統(tǒng)卷揚(yáng)機(jī)行程是由人工調(diào)整,在此期間由于行程未調(diào)試準(zhǔn)確或行程開關(guān)故障等原因?qū)е率腋G上料小車多次墜底,此類事故檢修周期約為8-12小時,對石灰窯窯況及純堿廠正常生產(chǎn)造成較大影響,而且此類事故存在極大安全隱患。

          改造后:新增加大容量控制回路,將回路當(dāng)中的接觸器放大,并在塑殼斷路器加裝脫扣裝置,當(dāng)發(fā)生接觸器燒毀故障時,直接觸發(fā)塑殼斷路器斷電,保護(hù)設(shè)備。

          3、窯頂密封系統(tǒng)的改造

          改造前:石灰窯在生產(chǎn)過程中由于窯況的變化窯頂會出現(xiàn)正壓及負(fù)壓現(xiàn)象,由于窯頂布料器及放空帽密封性不好,窯頂正壓大時,大量灰塵從布料器的空隙中吹出隨風(fēng)飄散,嚴(yán)重影響環(huán)境:窯頂負(fù)壓大時,大量空氣從布料器的空隙中吸入窯內(nèi).降低CO2濃度,影響純堿生產(chǎn)。

          改造后:針對窯頂負(fù)壓小,上料時灰塵隨風(fēng)飄散,嚴(yán)重影響環(huán)境,操作環(huán)境極度惡劣的情況,對窯頂?shù)牟剂掀鞑课辉O(shè)置了鋼襯板,并加裝滾珠,以油封形式進(jìn)行石灰窯的密閉改造,從而達(dá)到改善操作環(huán)境的目的,并提髙了工藝操作水平,使C02濃度從設(shè)計(jì)值的38%提升至40%左右,極大提髙了單臺石灰窯的煅燒品質(zhì)。

          4、出灰系統(tǒng)的改造

          改造前:經(jīng)常發(fā)生卡料現(xiàn)象,有的一個班發(fā)生20多次,每次卡料淸理少則20分鐘,多則一個小時,嚴(yán)重影響石灰窯的生產(chǎn)。有時石灰的出灰溫度高時,卡料后導(dǎo)致出灰皮帶燒毀。

          改造后:由于原材料的不同,與周圍環(huán)境的關(guān)系,不同時期需對石灰窯進(jìn)行窯況的合理調(diào)整,調(diào)節(jié)一定的焦石比,以保證C02濃度及出灰的品質(zhì),在季節(jié)變化及原材料更換的過程中,窯況改變,使得窯內(nèi)有時會結(jié)瘤,瘤塊會隨出灰皮帶至出灰系統(tǒng),導(dǎo)致出灰系統(tǒng)堵塞,造成全線癱瘓,針對這一問題,純堿廠立足本體設(shè)備,在出灰皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)部位設(shè)計(jì)加裝了篩條,不需人工處理,自動通過篩條將出灰系統(tǒng)的瘤塊甩出系統(tǒng),保證了石灰窯的長周期運(yùn)行。

          5、出灰機(jī)及出灰轉(zhuǎn)盤加油系統(tǒng)的改造

          改造前:石灰運(yùn)灰皮帶除塵系統(tǒng)罝于零平面上,分離的粉塵撒落在地而,需要人工淸理且無法回收,嚴(yán)重影響現(xiàn)場環(huán)境。石灰出灰系統(tǒng)加油為人工加油,人需進(jìn)入窯底加油,既不安全,也不能保證設(shè)備運(yùn)行。

          改造后:石灰工序現(xiàn)場操作環(huán)境相對其他工序粉塵較大,通過自動化的系統(tǒng)改造,減少了操作人員的勞動強(qiáng)度,并減少了由于人為原因缺油造成的設(shè)備故障。


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